1.充分了解電爐冶煉產生的煙氣規律,設計合理的煙氣捕集裝置,對污染源進行有效控制,為電爐冶煉車間創造良好的工作環境和操作條件。
2.優化除塵方案、合理的減少項目投資和運行費用。
3.在保證除塵效果的前提下,盡可能筒化除塵系統,使除塵設計方便操作,減少操作和維護工作量。
4.因地制宜,合理布局,減少占地面積。
煙氣捕集罩設計時遵循以下原則:
1.不影響生產工藝操作和操作工人的觀察;
2.滿足于生產設備的正常作業要求,不影響生產設備的檢修;
3.具有足夠的剛度和強度及穩定性,避免高溫區部分熱變性能;
4.罩形設計要能有效的組織罩內煙氣向吸口方向流動;
5.罩口尺寸能對煙氣流進行有效控制,具有一定的儲蓄容積和罩口平均速度。
6.罩子自身應密封良好;
7.其他有關要求,罩體鋼板厚3mm。
翻砂廠鑄造1噸中頻爐除塵器系統的改造設計:
1、吸塵罩。原吸塵罩的規格為350×200mm孔直徑為#mm,根據現場觀察每個砂輪機共需要風量為#0m3/h。孔不要開在吸塵罩的中間,要開在吸塵罩的上部中間部分,吸塵罩的設計原因是因為打磨力的切線方向是往上傾斜75°口徑上移是對塵源的一種攔截設計,這樣減少了風量的流失,降低了成本。(改造后的吸塵罩見圖紙)兩類閥沒有承受壓力和應用壓力高低的區別。
2、分支管道。分支管道的連接有問題,部分分支管道連接過于羅嗦,本來可以用30°的彎頭連接,而貴公司缺用了2個90°的彎頭來連接,我們首陽多年的經驗一個彎頭的阻力為#Pa,這樣給除塵系統增加了很大的阻力,提高了成本,降低了除塵效率。不露本色。
3、布袋除塵器的啟動和退出。布袋除塵器必須滿足以下條件才可投入運行120℃進口煙氣溫度160℃降低煙溫,防止漏風,做好冷、熱態氣流的分布調試。
4、主管道。主管道開始和結束均采用同樣粗細的管道造成管道積灰的原因之一;在有就是主管道低于分支管道這是造成主管道積灰的原因之二。在這里我給你們一個公式,一切問題就一目了然了,管道直徑=×2由公式可得管道直徑和風量是密不可分的,由于原除塵系統管道粗細均采用同樣粗細的管道,而風量是不斷變化而不是一成不變的,這就造成了管道積灰的現象。主管道應該是越來越細的。
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